1台LTM1180型轿车式起重机经过常常运用后,其反转减速器内反转小齿轮轴承部位呈现发热、异响、漏油等状况。查看发现,反转减速器轴承座磨损开裂,轴承外圈掉落。如附图所示。

该反转减速器壳体为铸钢资料,可焊性较差,焊接时易发生白口安排、气孔和裂纹。2个轴承座孔别离安装3524和3526型轴承,两个座孔精度很高,其直径别离为(215+0.01)mm、(260+0.01)mm。

起重机反转时,轴承座孔接受必定的振荡冲击,所以要求座孔资料硬度适中,且具有必定的抗冲击、抗振荡功能。下面介绍3种轴承座的修正办法。
焊结法修正工艺如下:首要,将反转减速器壳体整理洗刷洁净后,用镗床镗削座孔,再将座孔直径恰当加大;其次,将壳体放入烤箱预热至400℃左右,再将座孔加热至红热状况(约900~950℃);再次,用铜合金焊条堆焊至预订厚度,再放入烤箱(温度在250℃左右)缓慢冷却,或许用红外线加热器进行热处理;最终,将堆焊好的座孔精加工至规划尺度。
选用该计划长处是:修正后轴承座孔的抗冲击、抗振性较好,质量较安稳,运用周期较长。其缺陷是焊修工艺杂乱、周期长、本钱高,修正后简略磨损和掉皮。
镶套法修正工艺如下:首要,将轴承座孔整理洗刷洁净,再用镗床镗削座孔,以将座孔加大8~10mm;其次,车制铸钢镶套,镶套的外径与镗削后的座孔为过盈协作;最终,将镶套安装到加大后的座孔内,并精加工至规划尺度。
选用该计划长处是办法简略、本钱低、修正时间短。其缺陷是对镶套与轴的空隙要求比较高。若镶套内孔与轴承空隙过小,易使轴承发热;若镶套内孔与轴承空隙偏大,易使轴承滑落。
部分更换法修正工艺如下:首要,对反转减速器轴承座部位进行测绘,并用强度较高的资料加工1个新的轴承座;其次,用车床将轴承座从反转减速器壳上车削掉,并车制出与新制造轴承座衔接的接口和螺纹;再次,将新制造的轴承座经过螺纹与减速器壳衔接起来,用焊接办法补齐减速器壳体上的加强筋,再焊接接口部位;最终,将新的轴承座孔精加工至规划尺度。
归纳剖析以为,前2种修正办法尽管具有不少长处,但并不适用于反转减速器壳体轴承座的修正,为此决议选用部分更换法修正反转减速器壳体。加工减速器轴承座的资料选用高锰钢,常用高锰钢有Mn13、40Mn18Cr3和50Mn18Cr4等。该资料原始硬度虽不甚高,但其塑性和耐性较好,加工后硬度可达HBW500。
选用部分更换法将该反转减速器轴承座修正后,装复试机,该反转减速器作业正常。
(作者地址:上海宝山区湄浦路219弄12号401室上海宝冶集团有限公司机械动力分公司201900)
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